
Всё ещё встречаю заблуждение, что ГХК 6 — это просто увеличенная версия предыдущих моделей. На деле же конструкция узла подачи воздуха потребовала полностью пересмотреть логику обслуживания.
При переходе на подсолнечную лузгу в Астраханском элеваторе столкнулись с забиванием колосников уже через 12 часов работы. Пришлось экспериментально подбирать угол наклона решётки — классические 45 градусов не подошли.
Интересно, что производитель изначально не рекомендовал использование шелухи. Но практика показала: при добавлении 20% древесных опилок и регулировке дутья проблема решилась. Хотя КПД всё равно просел на 7%.
Сейчас для таких случаев советую сразу закладывать возможность установки вибратора на зольник. Мелочь, а продлевает межремонтный период вдвое.
На объекте ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия при интеграции с их котлами серии ДКВР-4 возник неожиданный дисбаланс давления. Оказалось, диффузор газового тракта требует индивидуального расчёта под каждый тип теплообменника.
Пришлось на месте дорабатывать переходной фланец — стандартный не обеспечивал равномерное распределение потока. Заметил, что на сайте https://www.gshdqjny.ru в спецификациях парогенераторов этот момент не отражён.
Кстати, их рукавные фильтры хорошо показали себя при работе с древесными гранулами, но для сельхозотходов требуется частая ревизия клапанов.
Штатный теплообменник не справлялся при температуре наружного воздуха выше +30°C. В Краснодарском крае пришлось экстренно монтировать дополнительный контур с выносным радиатором.
Заметил интересную особенность: при использовании гранул биомассы с повышенной зольностью (свыше 5%) температура газа на выходе стабильно выше паспортной на 40-50 градусов.
После трёх таких случаев начал рекомендовать заказчикам сразу закладывать запас по охлаждению. Особенно для южных регионов.
При первом запуске на объекте в Воронеже столкнулись с нестабильным горением — плато давления 'плавало' в диапазоне 0,3-0,7 атм. Стандартная регулировка не помогала.
Оказалось, проблема в качестве уплотнителей фланцев. Заводские прокладки не обеспечивали герметичность при температурных деформациях. Перешли на асбестовые шнуры — ситуация нормализовалась.
Теперь всегда проверяю этот узел приёмки. Кстати, в последней партии от Ганьсу Хайдэ эту проблему устранили — видно, производитель тоже учится на практике.
Многие заказчики ошибочно считают, что основной расход — это замена футеровки. На деле 60% затрат уходит на обслуживание системы очистки газа.
При работе на отходах деревообработки межремонтный цикл составляет около 8000 часов. Но с сельхозотходами — не более 3000. Это важно учитывать при расчёте окупаемости.
Интересно, что их многофункциональные печи показали лучшую совместимость с ГХК 6 по сравнению с другими производителями. Видимо, сказывается унификация разработок.
Сейчас экспериментируем с установкой дополнительного блока предварительной сушки сырья. Особенно актуально для регионов с высокой влажностью.
Первые тесты показали рост КПД на 9%, но появились проблемы с равномерностью подачи. Дорабатываем шнековый транспортер — нужен переменный шаг витка.
Если получится, это может стать стандартным решением для газификаторов средней мощности. Особенно при использовании разнородного сырья.