Промышленный парк Тумэнь, пос. Тумэнь, уезд Гулан, г. Увэй, пров. Ганьсу, Китай

газификатор гхк 1

Когда слышишь 'газификатор ГХК 1', первое, что приходит в голову — очередная китайская сборка с вечными проблемами теплообменника. Но тут надо разбираться глубже, потому что на рынке биомассы сейчас творится настоящая каша из решений.

Конструкционные особенности ГХК 1

С первым ГХК 1 столкнулся на объекте в Новосибирске — котельная переводилась с угля на пеллеты. Сразу бросилось в глаза расположение фурм — смещение на 15 градусов от вертикали, чего не было в старых модификациях. Инженеры из ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия тогда объяснили, что это для лучшего перемешивания слоя, но на практике пришлось трижды корректировать угол.

Термостойкая сталь в камере синтеза держит до 1100°C, но при работе на влажных опилках (выше 25%) начинается просадка температуры в зоне восстановления. Пришлось докупать досушивающий модуль — без него коксование шло неравномерно.

Самое капризное место — газоход после циклона. При переходе на шелуху подсолнечника забивается за неделю, хотя в паспорте указано 300 часов. Пришлось ставить дополнительный рукавный фильтр от того же производителя.

Эксплуатационные нюансы

Регулировка соотношения воздух-топливо — та еще головная боль. Автоматика не всегда адекватно реагирует на изменение влажности, особенно зимой при работе на брикетах. Приходится выставлять вручную, ориентируясь на цвет пламени в горелке.

Заметил интересную особенность: при работе на гранулах хвойных пород смола меньше осаждается в газоходах, но теплотворность падает на 12-15%. С лиственными породами — обратная ситуация. В документации от ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия этот момент расписан поверхностно.

Система шлакоудаления требует ежесменной проверки — особенно винтовой конвейер. Как-то пропустили износ шнека, получили завал в золеприемнике. Ремонт занял двое суток, котельную пришлось переводить на резервное топливо.

Совместимость с другим оборудованием

При интеграции с котлами Универсал-6 возникли проблемы по синхронизации управления. Контроллер ГХК 1 не видел сигнал термопары котла, пришлось ставить промежуточный релейный модуль. Кстати, на их сайте https://www.gshdqjny.ru есть схемы обвязки, но они больше для базовых конфигураций.

С парогенераторами серии ПГБ-500 работают стабильно, но только при номинальной нагрузке. При снижении производительности ниже 60% начинается недожог — видимо, сказывается конструкция газовой горелки.

Интересно проявил себя в связке с рукавными фильтрами — импульсная продувка хорошо справляется с мелкой золой, но требует настройки таймеров под конкретный вид топлива. Без этого фильтрующие рукава выходят из строя за 2-3 месяца.

Типичные ошибки монтажа

Самая распространенная — экономия на футеровке. Видел объект, где подрядчик использовал шамотный кирпич марки ШЛ-1.3 вместо рекомендованного ШЛ-1.6. Через полгода эксплуатации пошли трещины в зоне окисления.

Недооценивают важность системы подготовки воздуха — особенно подогрев в зимний период. При -25°C и ниже без калорифера падает КПД на 18-20%, хотя в паспорте про это скромно умалчивают.

Ошибки в обвязке водяного охлаждения — ставили обычные полипропиленовые трубы вместо металлических. Через месяц работы в зоне высоких температур получили разгерметизацию.

Перспективы модернизации

Сейчас экспериментируем с установкой дополнительных термопар в зоне пиролиза — пытаемся точнее отслеживать температурный профиль. Предварительные результаты показывают, что можно поднять КПД на 3-4% за счет оптимизации подачи вторичного воздуха.

Прорабатываем вариант с рекуперацией тепла от охлаждающей воды — пока что получается снять дополнительно 15-20 кВт/ч, что для небольшой котельной уже существенно.

Изменения в системе аварийного сброса давления — штатная часто срабатывает с запозданием. Дополнили клапаном прямого действия, пока тесты обнадеживают.

Экономика эксплуатации

Себестоимость получаемого газа сильно зависит от региона — где-то дешевле использовать отходы деревообработки, где-то сельхозпереработки. В Подмосковье, например, окупаемость составила около 2.5 лет при работе на местных пеллетах.

Затраты на обслуживание — примерно 15-20% от стоимости оборудования в год, если считать с учетом замены футеровки и ремонта газоходов.

Сравнивал с аналогами — у ГХК 1 выше первоначальные вложения, но меньше эксплуатационные расходы. Хотя для малых производств все же дороговат.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение