Промышленный парк Тумэнь, пос. Тумэнь, уезд Гулан, г. Увэй, пров. Ганьсу, Китай

газификатор гхк 0.5 1.6 30

Вот этот ГХК 0.5 1.6 30 — на бумаге все гладко, пока не столкнешься с реальной загрузкой щепы влажностью выше 35%. Даже у ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия в спецификациях мельком упоминают про 'рекомендуемую влажность', но кто ж читает эти сноски мелким шрифтом? На деле же — если сырье с давальческой биомассой не сортировать, зольность за 5% перевалит, и все, привет, чистка реактора каждые 72 часа вместо заявленных 120.

Конструкционные подвохи

Сам по себе газогенератор собран добротно — сварные швы ровные, футеровка выдерживает циклические нагревы. Но вот этот узел подачи воздуха... Инженеры явно экономили на заслонках. При переходе с 0.5 на 1.6 МПа начинается вибрация, если не подтягивать крепления еженедельно. Мы в прошлом квартале ставили дополнительные амортизаторы — ситуация улучшилась, но идеалом не назовешь.

Термопары в зоне пиролиза — их расположение не всегда отражает реальную температуру в активной зоне. Пришлось дополнять контрольными точками. Кстати, для газификатор гхк 0.5 1.6 30 критично держать 780-820°C в пиролизной камере — при 750°C уже начинается повышенное смолообразование.

Решетка колосника — здесь производитель явно перестраховался. Шаг между элементами 8 мм, но для гранул биомассы от ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия лучше бы 6 мм. Мелкая фракция просыпается, приходится ставить дополнительный уловитель.

Реальная эксплуатация на российском сырье

Тестировали на гранулах из лузги подсолнечника — тот случай, когда зольность 3% становится проблемой. При номинальной производительности 30 кг/ч уже через 40 часов работы начинается спекание шлака. Пришлось разрабатывать график профилактических остановок — каждые 35 часов прочистка воздушных каналов.

Зимняя эксплуатация при -25°C... Конденсат в газопроводах — отдельная головная боль. Даже при теплоизоляции в 50 мм в переходные периоды выпадает до 4 литров конденсата в сутки. Решение нашли через установку дополнительных сепараторов, но проектом это не было предусмотрено.

Интересный момент: при работе на гранулах биомассы от gshdqjny.ru с зольностью до 1.5% интервалы между чистками удалось увеличить до 150 часов. Но такое сырье — редкость в наших реалиях, обычно привозят с зольностью 2.5-3%.

Совместимость с котлами

Подключали к котлу КВ-300 — здесь важно соблюдать перепад давлений. Если в газификатор гхк 0.5 1.6 30 давление ниже 0.4 МПа, начинается обратная тяга. Пришлось ставить дополнительный дымосос. Производитель в документации пишет про 'совместимость с большинством котлов', но на практике — каждый случай индивидуален.

Система очистки газа — штатный циклон справляется на 85%, но для продолжительной работы нужен рукавный фильтр. Кстати, у ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия есть неплохие импульсные рукавные пылеуловители — пробовали в связке, эффективность очистки поднялась до 98%.

Момент по автоматике: при переходе на ночной режим (снижение нагрузки до 40%) иногда срабатывает ложное аварийное отключение. Дебажили три недели — оказалось, датчик давления нужно калибровать с учетом суточных перепадов температуры.

Экономика против реальности

Заявленный КПД 82% — достижим, но только при идеальных условиях. На практике получаем 76-78%, если считать с учетом простоев на чистку и подготовку сырья. Щепа должна быть определенной фракции — от 10 до 30 мм, а это дополнительная подготовка.

Срок окупаемости... Производитель говорит про 2 года, но при наших тарифах на электроэнергию выходим на 3-3.5 года. Хотя если использовать отходы собственного производства — тогда да, может и 2 года.

Запасные части — вот где подвох. Футеровку приходится менять каждые 14-16 месяцев, а оригинальные элементы идут по 3-4 недели ждать. Нашли местного производителя, делающего аналог — срок службы меньше на 20%, зато доступность лучше.

Модернизации, которые реально работают

Добавили систему рециркуляции дымовых газов — не то чтобы кардинально, но стабильность процесса повысилась. Особенно заметно при работе на влажном сырье (до 45%). Правда, пришлось пересчитывать воздушные потоки — штатная автоматика не всегда корректно реагирует на такие изменения.

Выходной патрубок — оригинальный быстро прогорает. Заменили на конструкцию с двойной стенкой и воздушным охлаждением — пока держится 8 месяцев без замены.

Система мониторинга — штатная слишком примитивна. Подключили внешние датчики CO и O2, вывели данные на отдельный контроллер. Теперь видим процессы, которые раньше проходили 'вслепую'. Кстати, это помогло оптимизировать расход дутьевого воздуха на 12%.

В целом по газификатор гхк 0.5 1.6 30 — аппарат работоспособный, но требует 'обкатки' под конкретные условия. Брать как есть из коробки и надеяться на заявленные параметры — наивно. Зато после доработок показывает стабильную работу, главное — не экономить на обслуживании.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение